跟老師傅親眼看看精餾塔內部構造,工藝操作疑難雜症更是藥到病除

石油 能源 科技 化工707 化工707 2017-09-01

跟老師傅親眼看看精餾塔內部構造,工藝操作疑難雜症更是藥到病除

當你站到精餾塔的塔頂會是什麼感覺?當你鑽到塔內又能看到啥?精餾操作過程中你又遇到了什麼問題呢?我們整理了這個既具有實際借鑑和學習意義的文章,希望對你有幫助,喜歡我們的朋友們請點擊右上角關注我們哦,需要您的支持!

跟老師傅親眼看看精餾塔內部構造,工藝操作疑難雜症更是藥到病除

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如何深入解精餾塔內部構造?

1進塔

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人孔提前打開,置換通風,氧含量、可燃氣體含量達標後準備進入。

2頭頂的氣相線口

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我們進來了,抬頭!看那就是精餾塔最上方的氣相線口。

氣相線作用是將塔和迴流罐壓力連起來,達到壓力平衡,使物料可以順利蒸出;另外也可以通過此線給塔衝壓。

3進料管線擋板

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看!這就是精餾塔進料管線的擋板。

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進料管線擋板目的是防止進料口物料直接衝到殼體上,同時防止形成旋轉的渦流!造成塔內組分波動,塔板被衝翻。

進料擋板就是一個破開的半個圓筒?錯錯錯!貌似是一個錐形,上面大,下面小!

4降液管

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原地整理休整一下,檢查一下裝備:手套、手電、水平儀,和相機。

腳下就是精餾塔的一層塔板的結構,直徑在1600mm,勉強夠平躺一個個子矮的人。

12點方向是溢流堰和降液管。現在知道了吧,降液管不一定是圓管哦!

淹塔了,就是液體把這個地方都填滿了!完全不讓液層通過了!

溢流堰的高度決定了該層塔板的液層厚度。太高就會造成液層高,塔的壓力降增加。反之,塔的壓力阻力降低。

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中間是通道板,是我們這次探祕的路線。800mm*350mm,很狹小,這就是我們為什麼要從上往下探祕了!

在我們探祕檢查完畢後,要封堵的!

5測量塔板水平度

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用水平儀檢查塔板的水平度,一般預製件已經確定好了,除非裝配工人水平太差,不然就不會偏差太大。

水平度差,就如同木桶原理,肯定會造成該層塔板的液層厚度降低!就要重新裝配。

另外,要確定導向浮閥的方向是否正確。導向孔的開口方向與塔板上的液流方向一致,減少或消除液麵梯度。氣相從孔出來,穿過液層完成氣液相傳質傳熱。

6檢查塔板

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上下看,我們在檢查塔板

檢查塔板要檢查浮閥的爪子有沒有破損。破損了就影響了浮閥的開啟,氣相物料就不能從這個浮閥處通過!

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檢查降液管底隙

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檢查降液管的底隙。

降液管底隙(降液管底部與塔板的間距)應小於溢流堰高,這是為使氣體不會竄入降液管。

注意工人手中的那個小扳指一樣的管子了麼?這可是神器!

高度50mm(我們設計要求溢流堰高度是50mm,可根據情況自己定做)。可以用來快速測量溢流堰的高度是否是50mm,同時測量底隙高度是否低於50mm。

底隙太高,氣體就短路了,液層縫隙跑到上一層塔板了;底隙太低了,造成降液管的液體流速下降,容易導致液泛。

最終底隙檢查的高度:低於50mm,合格!

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7安全

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看完了,感覺很簡單,但是這檢修是很困難的,登高,受限空間。所以學知識的最後再強調一下安全,化工作業,安全第一!

精餾塔常見故障,你都是怎樣處理?

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現象

原因

處理方法

傳質效率太低

1.氣液兩相接觸不均勻

2.塔盤、泡罩、浮閥、網板及填料堵塞

3.噴淋液管及進液管堵塞

1.調解氣相、液相流量

2.清洗塔盤及填料

3.清理進液管及噴淋管

塔內壓力降增大

1.塔盤、泡罩、浮閥、網板及填料堵塞

2.液體流量大液位增高阻止氣流

3.氣體流速及壓力小

4.塔節設備零部件墊片滲漏

1.清洗塔盤及填料

2.調解液相流量

3.調解增加流速和壓力

4.更換墊片

流量、壓力突然變大或變小

1.塔盤上泡罩浮閥脫落或損壞

2.進出管結垢堵塞

1.更換或增補浮閥泡罩

2.清理進出液管

工作表面結垢

1.介質中含機械雜質

2.介質中有結晶物和沉澱物

3.有設備腐蝕產物

1.增加過濾設備

2.清理或清洗

3.清除後重新防腐

連接部位密封失效

1.法蘭螺栓鬆動

2.密封墊腐蝕或老化

3.法蘭表面腐蝕

4.操作壓力過大

1.緊固螺栓

2.更換墊片

3.處理法蘭腐蝕面

4.調整壓力

精餾塔疑難雜症,一一解答

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釜溫升不起來?

在開車的升溫過程中,釜溫升不起來的原因可能是:

1. 加熱系統的疏水器(或叫排水阻氣閥)失靈;

2. 揚水站的回水閥門未開;

3. 加熱釜內的蒸汽冷凝液沒有排空,蒸汽加不進去;

4. 塔釜物料中有大量的水存在(水與物料不相溶);

5. 設備結構不合理,使釜液循環受阻;

6. 由於操作不當(加熱釜供熱太晚或進料量太大,太猛),造成迴流到塔釜的輕組分量太大,一時釜溫很難提到正常,特別是低溫液相進料的塔,極易出現這種現象。此時應改變進料量、進料組成或加大塔頂採出量,以調整操作。

正常操作中,引起釜溫提不起來的原因可能是:

1. 塔底加熱釜的液相循環管堵塞,使釜液不循環;

2. 加熱釜列管內的物料結焦或列管被堵塞;

3. 排水阻氣閥失靈;

4. 塔釜組分過重,現有的熱劑不能將釜液加熱到泡點,致使釜液循環不暢通;

5. 加熱釜的熱劑壓力下降;

6. 釜液麵太低或太高。

蒸餾塔怎樣做到平穩操作?

蒸餾塔操作是常減壓蒸餾裝置最重要的操作環節,對全裝置平穩操作起著重要作用,並掌握著主要產品的質量控制,蒸餾塔應該做到平穩操作減少波動,為此要做到:

①穩定各塔進料,出料流量。出料流量除塔底泵抽出流量外,要注意各側線油抽出量的變化,這些流量調節幅度要小並依附各自產品質量及收率進行調節。

②應穩定各物料的溫度,當溫度有變化時應及時依據產品質量合理的調節。

③初餾塔、常壓塔和減壓塔是依次串聯操作的蒸餾塔,前面一個塔操作不穩,塔底油性質發生變化,必然對後續塔的操作產生影響,在操作中應密切注意。當原油性質變化時,應先從初餾塔調整操作然後常壓塔、減壓塔依次進行必要的操作調整。

④在塔的操作中塔底液麵穩定、汽提蒸汽量穩定是各塔穩定操作的重要條件。

⑤塔的操作壓力發生變化時,各線抽出溫度也要相應發生變化,應及時予以調整保證產品質量,減壓塔頂真空度對減壓塔的拔出率及餾分切割影響很大,應力求保持壓力穩定。

⑥原油含水量的變化對初餾塔影響很大,當含水量有較大變化時,應及時調整操作。

使用塔底吹汽要注意哪些問題?

在生產中,常壓塔塔底和溼式減壓塔底,都吹入一定量過熱蒸汽,目的降低分餾塔內油氣分壓,提高油品氣化率。為了防止蒸氣冷凝水進入塔內,所以吹入的蒸汽經加熱爐加熱成為過熱蒸汽,溫度為380-450℃。

過熱蒸汽壓力一般控制0.3Mpa以下,因該壓力比常壓塔操作壓力略高,兩者壓差小,汽提流量容易調節。

啟用汽提蒸汽前,應放盡冷凝存水,開蒸汽閥時要緩慢,並要注意塔內壓力變化和塔底液位變化。減壓塔在確定吹入蒸汽量時,一方面考慮到有利於油品氣化。

另一方面要考慮吹汽量過大影響到真空度下降,反而降低了油品氣化率時,就不能再增大吹入的蒸汽量了。有時因其他原因引起真空度下降,且無法恢復,當塔底吹汽量又較大時,還可採用適當關小塔底吹汽量來維持較高真空度的做法。

要控制好過熱蒸氣壓力平穩,波動範圍小於0.015Mpa。