這裡有一個凸輪夾具方案邀請你加入討論

夾具俠 夾具俠 2017-09-16

這是一場關於凸輪夾具方案的討論,先是方案的細節,再來看用戶們的討論。反正小編我是覺得夾具群內藏龍臥虎,方案上沒解決的,已經在改進的,甚至是已經優化過的,大家都一一給與指點,方案的提供者和大家都覺得收穫滿滿。

一、項目條件介紹

1.工件圖紙如圖1,實物照片如圖2

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圖1

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圖2

2.客戶目前加工工藝

毛坯狀態為同精加工外形相似的板料,厚度及各輪廓方向留餘量。

①、粗磨A、B兩基準面。

②、以A面平放於搖臂鑽床,用鑽模導向鑽、鉸φ12孔,鑽φ10孔。

③、以φ12孔及φ10孔、A面定位,搖臂鑽鑽中間φ65孔至φ50。

④、以φ12孔及φ10孔、A面定位,車床粗車中間φ65孔至φ64.6。

⑤、整體熱處理,硬度HRC55-60。

⑥、精磨A、B兩基準面。

⑦、磨床以A面為基準,以φ64.6的孔打表自找正,磨內孔至φ65 +0.02/0,內孔同心度校正誤差0-0.1(工件熱處理變形及工人打表誤差)。

⑧、A基準面平放,搖臂鑽上鉸φ12孔至φ12 +0.07/+0.06,。

⑨、以圖紙所示A基準面、中心φ65孔以及φ12孔定位,立式加工中心上粗、精銑凸輪外輪廓、然後翻面用B基準面定位銑反面輪廓。刀柄BT40-ER60,銑刀為螺旋刃鎢鋼立銑刀。粗銑餘量單邊約0.4mm,精銑餘量單邊0.05mm。

3.客戶目前檢測判定手段

工件要求同一工件A、B兩面的輪廓重合度誤差不得大於0.03,不同工件相同一側加工面相對誤差不得超過0.04。目前採用三座標測量法,以A基準面為零位面,取實際加工工件的φ65孔中心做座標零點,取與φ12孔中心連線為座標X向,在加工面採用多點測量擬合法取各點座標,再與理論要求的凸輪輪廓線做對比,得出最大值與最小值,要求其差值不得超過要求。

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圖3

如圖3所示,該測試樣件是與圖紙所示工件相同條件,但只外輪廓不同。試加工時為使工件不致報廢,故輪廓留有單邊0.2的餘量。根據客戶的判斷方法,1、3兩處差值在0.01左右,2、4兩處差值也近似0.01,說明該輪廓的對稱度尚可,即定心精度較好。但相對於內圈的粉紅色基準輪廓線,可很明顯看出角向是關於中心呈順時針轉向的趨勢,最大值出現在第二象限,最小值出現在第四象限,極限值如左上角所示。客戶要求最大與最小值的差值δ不超過0.04。該圖結果在軟件中模擬時,繞φ65孔中心逆時針旋轉0.08度後,該差值即可減小到0.026左右,與理論想符合。

4.工裝

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圖4

如圖4,該工裝為現用工裝,中心固定銷φ65+0.005,角向銷φ12+0.06,角向銷座在滑槽中沿X向做輕微浮動,工件安放時輕敲進銷中,端面手動用壓板壓緊,經檢驗,加工出的工件輪廓δ值在0.04-0.05範圍內,但值相對穩定,變化小。

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圖5

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圖6

如圖5、圖6所示,該工裝為新設計工裝,採用漲芯定位,附帶端面壓緊機構,由一個液壓缸驅動。漲芯自由狀態下直徑φ64.95單邊漲開0.06mm情況下,動摩擦係數按照0.2計算,拉桿在豎直方向上的力約為235N;彈簧採用矩形螺旋彈簧,外徑50,自由長度50,紅色,彈簧常數306N/mm,安裝時預壓縮0.5mm,壓縮行程10.5mm;油缸缸徑φ50,目前使用壓力3.5MPa;角向採用單線軌結構。導軌寬度15mm,單列滾珠形式。角向銷直徑φ12.5+0.002,形式有圓柱銷,削邊菱形銷,開十字槽圓柱銷,小錐度彈簧錐銷等,經測試,在使用圓柱銷時差值δ最小,但範圍從0.1-0.03呈不規律分佈,且角向偏轉方向一致。銷的形式如圖7。

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圖7

二、對於此方案的分析以及對新工裝的建議

用戶1和2

工裝在安裝時相對於X方向一定要調整水平,保證角向定位工藝基準與理論設計基準重合,避免機加工程序的調整出現加工誤差,對結果造成干涉。

設計者

根據客戶老夾具使用的情況看,在出現角向定位不符合時,以夾具芯軸中心為旋轉中心,旋轉加工座標即可調整回角向偏差,且新夾具為三工位設置,故此方式可在下次測試時作為排除條件進行試驗。

用戶3

我們都是自己做的,主要用於夾緊,定位還是用銷釘用的多

設計者

實際中已經安排漲芯精度的返修。

用戶4

漲套在實際使用中由於起定位和夾緊兩種作用,所以有可能造成零件端面和夾具定位面接觸不好,建議兩種動作分開;另外建議角向銷換成菱形銷,避免過盈量太大對漲芯定位產生影響。

設計者

實際使用中漲芯漲緊和端面壓緊是有先後順序的,但是間隔時間隨著壓力增大而減小,故考慮增加調速閥,對油缸動作進行控制,另外將菱形銷中間開槽,以一定變形來減小過盈產生的力。

用戶5

對於凸輪這種工件來說,面大,孔的軸向尺寸短,孔相對於面定向作用差,因此,應採用圓形壓板,直徑儘可能大,定位圓柱與定位孔保持適度間隙,使凸輪底面與定位支撐面穩定接觸,本例中漲芯定位面與定位孔是全接觸,在漲芯與定位支撐面的垂直度精度不足時,會造成凸輪底面與漲芯定位面、夾具定位支撐面一定程度的過定位,造成接觸不穩定,影響定位精度。

設計者

實際使用中,漲芯與支撐面的垂直度未檢測,但工件內孔與端面的垂直度由於是磨削的緣故,可以保證很小。根據此建議,可適當減少漲芯與工件在定位孔軸向的接觸長度,將“長銷”變成“短銷”,消除其中過定位,同時嚴格調整漲芯與支撐面的垂直度。另一方案是將現有漲芯換成固定銷,以穩定的定位結構來檢測漲芯定位的穩定性。

用戶6

角向線軌機構在X向的滑動間隙過大,導致其在Y向也有位移,從而使角向限位機構本身精度超差,還建議將線軌機構改為T型滑槽機構提高剛性。同時,也提出工件底面與漲芯定位面,支撐面過定位的問題。

設計者

在完成上一次測試後,我方也首先懷疑角向機構的剛性以及精度的問題,所以又重新設計了採用雙線軌的機構以及T型滑塊的機構,以期提高剛性和定位精度。易工提出的加彈簧的思路又是一個很好的解決辦法,下次測試時會使用。

用戶7和2

機床的迴轉精度要打標檢測一下,不足就要校正。

設計者

實際中因為是新機床所以沒有做過檢測,而且客戶也是在這一臺機床上面用老工裝加工的工件,所以更多的是找夾具的問題,下次測試也可以測試一下該精度。

用戶8

相對於最遠處對中心孔的距離,定位用的孔中心距太小,定位誤差會被放大。

設計者

針對這一問題,我做了一個簡單的模擬,如圖8和圖9所示,圖中可看出確有定位誤差存在,但是孔中心距的減小對於輪廓點的座標值影響較小,針對此情況,有必要提升漲芯及角向機構的定位精度,穩定性以及垂直平行等位置關係,儘量減小因定位件誤差引起的定位誤差。

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圖8

用戶6

另外也建議在滑塊兩側裝上彈簧,讓角向銷主動浮動的方案。

用戶8

把12的定位銷往一邊推,讓角向機構主動動作。

設計者

以上兩人的這一建議都有使偏差始終出現在同一方向上,將不穩定變化人為排除的思路,故在機構方案中增加彈簧,其餘結果待測試後驗證。

用戶9

初步判斷為油缸壓力不足,在去除漲芯漲開的力、克服彈簧的彈力後,油缸餘下的力作用於工件與定位面之間所產生的摩擦力、加上漲套內漲產生的摩擦力的總和,要克服加工過程中刀具在最遠點的切削力產生的產生的扭矩,如果壓緊力不足,輪廓的位置精度就無法滿足。同時,油缸這種直接輸出力的方式會在力不足時產生諧振,也會造成切削的不穩定;而且,長時間的大壓力使用,油缸磨損後也會加劇這一現象。

設計者

針對李工的這一建議,我列出目前已知的數據:漲套在單邊漲開0.06mm時,需要作用在錐面上的力約為65N,單邊錐面角度15°,漲套開8瓣,彈簧在端面拉緊後受力3213N,油缸最大極限拉力(受液壓站壓力影響)約為8623N,粗加工刀具轉速S=3500rpm/min,F=1500,輪廓單邊餘量0.4-0.5之間,精加工刀具轉速S=5000rpm/min,F=1000-1100,輪廓單邊餘量0.04-0.05,兩刀均為側刃切削,切削長度5mm。工件最大精加工外輪廓圓直徑φ256,其餘參數參照圖紙,我將按照以上參數核算油缸拉力,必要時更換油缸。也希望群友能提出更精確的計算方式,具體參數我可以再採集。

用戶10

調整好位置加工之前檢查記錄各銷子的位置尺寸,加工完成後再檢查銷子的位置,兩相比較,可以確認夾具整體的剛性以及拉緊力是否足夠,零件在動態加工中是否產生位移。

設計者

針對這一建議,我們將在後續的測試過程中專門驗證。另外,對於客戶的檢測辦法以及加工工藝,我們也準備在保證夾具定位穩定及精度滿足要求的前提下,再次測試後,結合客戶現有情況,適當調整工藝。以達到該夾具真正的目的。對於在此次討論中給予一件和建議的群友表示衷心的感謝,感謝大家給了我新的思路以及解決問題的辦法,後期調試過程中我會一一將以上問題加以證實,反饋給大家。


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