電磁爐維修案例丨九陽C21-SC007等超薄電磁爐的維修經驗分享

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在日常維修過程中,超薄機器故障率偏高,主要是散熱不佳、容易進水造成。維修時很容易走彎路而陷入困境,本人根據近期的維修經歷特總結以下幾點,分享給大家也許會給您帶來幫助或啟發。

1、每遇到維修的機器,降低一點火力0.5A左右。

具體方案就是:

將R101---2K貼片電阻換成1.8K貼片電阻,降低溢鍋概率。如果不方便更換R101貼片電阻,也可短路R108的貼片電阻,使原電阻是4301=4.3K,變為0歐,目的就是減少二次維修。

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2、開機有電流,大約2--3A,但就是調上不去火力,儘管補焊康銅絲也無效。

原因是:

(1)康銅絲到集成塊一路直接連接的電阻、電容損壞,有的因進水損壞,有的虛焊造成,跳線焊點補焊也有必要,集成塊採集不到高壓上的電流信號,就不會輸出正常數值的加熱信號;

(2)集成塊旁路元件變值,集成塊判斷失真,輸出的加熱信號當然偏離設定標準,有時要關注C511,512,513等貼片電容,有的是漏電造成不加熱或電流不對,直接去除,不會影響正常工作;

(3)看集成塊焊點顏色發黑,有可能出現虛焊、產生阻值,要加錫補焊或者除去焊錫重新加焊;當然,不加熱的維修,也要進行以上檢查。

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3、有檢鍋聲(啪嗒,啪嗒)就是不加熱。這個高壓電阻離風扇近,受潮損壞較多,換掉還不行,乾脆R405(330K)、R401(470K)兩個高壓電阻也全部換掉更新。

注意

很多師傅嫌離線測量麻煩,其實在線測量有時容易誤判,將目光轉移到其他電路,修了半天也不成功,其實就是高壓電阻變值,走了彎路!有的電阻開路好判斷,如果變值你是不好判定的,且阻值變化越小,在線測量越不好測準!大部分是阻值變大一些,很少的是阻值變小,偶爾遇到一次。

強烈建議

三隻高壓電阻,離線測量,看顏色發黑或進水生鏽乾脆直接更換!

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4、爆管的一定要注意檢查ZD301、ZD300,分別是18V、5.6V,最好直接換掉,避免二次爆管,小不防,則會惹大麻煩!

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5、不加熱,但沒檢鍋聲,對全部貼片用放大鏡檢查,避免進水出現的損壞,一定換掉集成塊上面(附近)的D100二極管,有時還要同時換掉一同起作用的C206瓷片電容。

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6、當然,故障點最多的還是康銅絲虛焊、脫焊造成的間歇熱,有的師傅簡單補焊一下,用一段時間後故障重現,關鍵的就是沒有處理好焊點!我的方法:首先對焊點上焊錫(純度較高的焊錫)然後吸掉,再上焊錫,如果發現熱錫不能有效粘住康銅絲,再吸掉,再上焊錫,直到通過焊錫處理掉康銅絲上的氧化物,同時還要注意,將康銅絲的頭多露出一點,加大接觸面,利用這種方法處理的一般不會出現“二進宮”!

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7、維修中風扇也不可忽視,轉數不夠也會間歇熱,這種情況一般都是燒一會才出現。含鐵量不夠的鍋具,也會出現間歇熱,用磁鐵檢查鍋具底能否吸住是唯一標準!一般的要求鍋具含鐵量大於30%。

告知用戶,含鐵量越高,熱效率會越高!

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8、因用戶家插座老化造成的損壞不容忽視,接到機器,第一要看電源線插頭!修好後在面板顯眼位置貼上標籤:為了節省電能,請更換您家插座!!!遇到這種情況,前臺人員再當面友情提示,防止近期二次損壞,大大提高維修信譽!

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